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atos比例閥了解一下:
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以下兩大點解決atos比例閥在實際遇到的情況分析,期待大家選擇atos比例閥的使用!
更多實際使用遇到的情況如下:
(1)停留位置點不準確.
當換向閥處于中位時可以使用,油缸6活塞應可停留在任意位置上培養,而實際的情況是:當限位開關或
按鈕發(fā)出停位信號后機製,缸6活塞要下滑一段距離后才能停止好宣講,即出現(xiàn)停位位置點不準確的故
障。產生這一故障的原因如下發展需要。
①停位電信號在控制電路中傳遞的時間At電太長創新內容,電磁閥4的換向時間At太長,使發(fā)訊后閥
4要經At總(一At電+At換的時間,約0. 2~0. 3s) 和缸位移[s-AtX總V缸距離(約50~
70mm)]后實踐者,油缸才能停位(V缸為油缸運動速度)管理。
②從油路分析,出現(xiàn)下滑說明油缸下腔的油液在停位信號發(fā)出后還在繼續(xù)回油豐富。當缸6瞬時
停止和換向閥4瞬時關閉時,油液會產生一-沖擊壓力,負載的慣性也會產生一個沖擊壓力善於監督,
二者之和使油缸下腔產生的總沖擊壓力遠大于閥5的調定壓力大局,從而將閥5打開,此時雖然
閥4處于中位關閉數據,但油液可從閥5的外部泄油道流回油箱效率和安,直到壓力降為調定值時為止。
所以油缸下腔的油要減少一些邁出了重要的一步,必然導致停位點不準確產能提升。
解決辦法:
①檢查控制電路的各元器件的動作靈敏度,盡力縮短△t電品牌,另外將閥4換成交流電磁換向
閥發展空間,可使△t電由0. 2s降為0. 07s.
②在圖中閥5的外泄油道a處增加一個二位二通交流電磁閥7,正常工作時保持穩定,3DT通電就此掀開,停位
時3DT斷電,外部泄油通路堵死,保證缸6下缸回油無處可泄總之,保證了活塞桿不繼續(xù)下滑,
滿足了停位精度紮實做。
(2)缸停止(或停機)后緩慢下滑
主要是油缸活塞桿密封的外泄漏足了準備,單向順序閥5及換向閥4的內泄漏較大所致。解決這些泄
漏便可排除此故障多元化服務體系。另外可將閥5改成液控單向閥處理,對防止緩慢下滑非常有效。.以上是兩大點解決atos比例閥在實際遇到的情況分析
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